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隔離開關(guān)彈簧機(jī)構(gòu)拒合的原因及改進(jìn)

文章來源:河南福翔科創(chuàng)高壓電器有限公司

北京電力公司西大望變電站110kV組合電器1998年12月制造出廠,其隔離開關(guān)的型號為120-GL-20C配電動(dòng)彈簧操作機(jī)構(gòu),操作機(jī)構(gòu)的型號為CTG1。運(yùn)行后,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)的電動(dòng)彈簧操作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)操作拒合問題,其現(xiàn)象均為電動(dòng)合閘過程中機(jī)構(gòu)拉桿在運(yùn)行中過拐臂死點(diǎn)而停止運(yùn)動(dòng),造成合閘不到位。由于組合電器帶電導(dǎo)體與外殼絕緣之間的距離很小,均在500~600mm之間,如合閘不到位,設(shè)備將嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全,給運(yùn)行及檢修人員帶來潛在的事故隱患。鄭州手機(jī)維修培訓(xùn)
1拒合事故原因分析
  該站110kV組合電器共有隔離開關(guān)123組。經(jīng)統(tǒng)計(jì),截止到2002年發(fā)生拒合現(xiàn)象的隔離開關(guān)有10組,其拒動(dòng)組數(shù)占隔離開關(guān)總數(shù)的8.1%。彈簧機(jī)構(gòu)如此大規(guī)模的拒合,在開關(guān)設(shè)備大量選用彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)中還是少有的。是產(chǎn)品質(zhì)量問題還是彈簧機(jī)構(gòu)本身存在此問題?彈簧機(jī)構(gòu)是否不適用于變電站開關(guān)設(shè)備?針對這些問題,從拒合發(fā)生的現(xiàn)象機(jī)理進(jìn)行分析、研究并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案,并對彈簧操作機(jī)構(gòu)應(yīng)用在開關(guān)設(shè)備上的實(shí)際情況進(jìn)行了驗(yàn)證。
  1.1隔離開關(guān)拒合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
  拒合數(shù)據(jù)如表1所示。
  1.2對于拒合現(xiàn)象的初步分析
  由于開關(guān)設(shè)備配用彈簧操作機(jī)構(gòu),在1998年還是較為先進(jìn)的一種技術(shù)。使用彈簧操作機(jī)構(gòu)之初,相關(guān)技術(shù)專家已經(jīng)指出:由于彈簧自身存在的疲勞及形變,有可能導(dǎo)致彈簧形變,從而影響開關(guān)設(shè)備的速度及行程,嚴(yán)重時(shí)有可能造成設(shè)備事故。
  根據(jù)對CTG1型彈簧機(jī)構(gòu)操作原理初步分析,初步判定有可能是機(jī)構(gòu)內(nèi)的儲(chǔ)能彈簧發(fā)生形變或硬度不符合制造標(biāo)準(zhǔn),使機(jī)構(gòu)在合閘時(shí)速度發(fā)生變化導(dǎo)致拒合。其現(xiàn)場臨時(shí)解決的方案是對彈簧進(jìn)行再壓縮,使其產(chǎn)生較大的動(dòng)能,從而完成合閘過程。為驗(yàn)證此推斷是否正確,2002年12月10日以抽檢的方式在設(shè)備制造廠家對彈簧按設(shè)計(jì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全部特性測試,如表2所示。
  根據(jù)以上測試結(jié)果,排除了操作機(jī)構(gòu)拒合的原因是由于彈簧參數(shù)不對或特性改變所致。那么是什么原因?qū)е聶C(jī)構(gòu)拒合?隨后在現(xiàn)場根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)對未運(yùn)行的122-17及123-2隔離開關(guān)進(jìn)行實(shí)地測量,檢測是否隔離開關(guān)倉內(nèi)的運(yùn)動(dòng)摩擦力偏大導(dǎo)致在操作中出現(xiàn)異常。
  首先將CTG1機(jī)構(gòu)拆下,保留連接機(jī)構(gòu),在傳動(dòng)主軸上用數(shù)字顯示的力矩扳手測試力矩,此時(shí)測試的主要為隔離開關(guān)的反力矩(連接機(jī)構(gòu)部分在此條件下的摩擦力矩相對很小),測試結(jié)果如下:
  122-17數(shù)據(jù):壓縮彈簧長度為227~228mm,合閘分閘緩沖墊為四個(gè),隔離開關(guān)剛剛接觸的力矩值為59.9Nm、63.7Nm、57.9Nm、55Nm。合閘到位時(shí)力矩為98Nm、98.9Nm、98.7Nm、103.4Nm、104.9Nm。
  123-2數(shù)據(jù):壓縮彈簧長度為247~248mm,合閘分閘緩沖墊為四個(gè),隔離開關(guān)剛剛接觸的力矩值為:44.8Nm、38.3Nm、35.3Nm、36.7Nm。合閘到位時(shí)力矩為85.5Nm、79.3Nm、79.6Nm、80.9Nm。從測試結(jié)果看,力矩測試數(shù)據(jù)基本滿足廠內(nèi)制造規(guī)范不大于100Nm的要求。其彈簧壓縮長度也滿足設(shè)計(jì)要求。但在接下來對分合閘速度特性的測量,根據(jù)測量曲線進(jìn)行對比,終于發(fā)現(xiàn)了該站彈簧機(jī)構(gòu)存在的拒合問題的根本原因,如速度曲線圖1所示。
  操作機(jī)構(gòu)緩沖特性的調(diào)整有失當(dāng)問題存在。彈簧操作機(jī)構(gòu)由于彈簧的壓縮和釋放,期間所產(chǎn)生的動(dòng)能需要緩沖裝置進(jìn)行吸收,避免機(jī)件損壞。產(chǎn)品出廠時(shí),根據(jù)設(shè)計(jì)要求,制造廠偏重于良好的緩沖特性(吸收動(dòng)能、保護(hù)機(jī)件),強(qiáng)調(diào)緩沖曲線而增加緩沖墊,忽略了緩沖特性對機(jī)構(gòu)到位的影響,緩沖較強(qiáng)致使機(jī)構(gòu)剛合、剛分點(diǎn)速度偏低,剛合、剛分點(diǎn)速度一旦偏低,阻礙了機(jī)構(gòu)合、分到位,出現(xiàn)合、分不到位的位置大概都在剛合剛分點(diǎn)附近,此點(diǎn)正為拉桿過死點(diǎn)位置,所以造成拒合。
  操作機(jī)構(gòu)輸出軸與組合電器殼體間的摩擦力,也影響機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)。測量機(jī)構(gòu)彈簧的壓縮量,發(fā)現(xiàn)普遍偏于要求值的下線。隔離開關(guān)機(jī)構(gòu)摩擦阻力隨環(huán)境條件、時(shí)間的推移等正常因素的影響略有變化時(shí),再加上機(jī)構(gòu)彈簧壓縮量(裕度)偏小或彈簧壓縮量正處于臨界狀態(tài),是機(jī)構(gòu)合不到位的另一個(gè)原因。
  制造廠追求緩沖曲線,造成裝配不當(dāng),影響彈簧機(jī)構(gòu)正常動(dòng)作。檢測現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)123-2機(jī)構(gòu)僅裝一根大簧而沒裝小簧。與廠內(nèi)提供的機(jī)構(gòu)彈簧裝配圖紙不相符。此現(xiàn)象是屬于安裝工人漏裝還是設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)方案?經(jīng)與制造廠核實(shí),其原始設(shè)計(jì)沒有改變。但是經(jīng)查閱示波圖及與廠內(nèi)檢驗(yàn)人員核實(shí),當(dāng)時(shí)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定:合閘速度應(yīng)在1.7~2.5m/s范圍內(nèi),當(dāng)速度不滿足要求時(shí),可拆小簧,試驗(yàn)合格后方可出廠。123-2機(jī)構(gòu)裝2根彈簧開關(guān)速度超過了2.5m/s,按規(guī)定拆下小簧,速度為2.32m/s。所以出現(xiàn)了有的機(jī)構(gòu)只裝一根彈簧的問題,從原理上是不符合設(shè)計(jì)要求的。
  另外,當(dāng)時(shí)由于速度在2.6~3.0m/s范圍內(nèi)時(shí),未做過壽命試驗(yàn),開關(guān)的零部件是否能耐受得住,沒有把握,因此出廠時(shí)對合閘速度及緩沖特性的控制按當(dāng)時(shí)的技術(shù)要求,這就是現(xiàn)場出現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)是雙簧,有的機(jī)構(gòu)是單簧機(jī)構(gòu)的原因。
2對于彈簧機(jī)構(gòu)拒合的解決方案
  依據(jù)以上分析,可以得出結(jié)論:該站隔離開關(guān)彈簧操作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)拒合現(xiàn)象,是由于設(shè)備在出廠試驗(yàn)時(shí)對速度及緩沖曲線的要求,導(dǎo)致調(diào)整分、合閘緩沖時(shí)增加了較多的緩沖墊,致使機(jī)構(gòu)在合閘當(dāng)中速度偏低,在機(jī)構(gòu)過死點(diǎn)時(shí)由于速度不足導(dǎo)致拒合,其拒合原因與彈簧本身質(zhì)量和設(shè)計(jì)沒有關(guān)系。為了解決這一問題,應(yīng)首先提高剛合、剛分點(diǎn)速度。為此,根據(jù)分析結(jié)果制定的改進(jìn)方案如下:
  檢查機(jī)構(gòu)的彈簧根數(shù),必須滿足兩根彈簧的設(shè)計(jì)要求。
  凡裝一根大簧的機(jī)構(gòu),均加裝小簧進(jìn)行操作,找出機(jī)構(gòu)剛能合、分到位的狀態(tài),同時(shí)測量在此狀態(tài)下的彈簧外圈兩端的長度H1(在合閘位置測量)。
  裝兩根彈簧的機(jī)構(gòu),要找出機(jī)構(gòu)剛能合、分到位的狀態(tài),同時(shí)也要測量在此狀態(tài)下的彈簧外圈兩端的長度H1(在合閘位置測量)。
  減少調(diào)整緩沖性能的墊圈,按設(shè)計(jì)要求保留1~2個(gè)墊圈。
  H1的允許范圍為:248~236mm。
  如H1小于236mm時(shí),可更換大小彈簧處理。如H1大于236mm時(shí),可按下步進(jìn)行處理:
 ?、賹⑺袡C(jī)構(gòu)實(shí)測H1的基礎(chǔ)上再擰緊6~10圈(9~15mm),這時(shí)的彈簧長度H1允許范圍為239~227mm。
 ?、谠贖1值的基礎(chǔ)上再擰緊6~10圈的特殊情況下,可將彈簧H1擰緊到222mm(現(xiàn)場允許值,經(jīng)過機(jī)械壽命試驗(yàn))。
  現(xiàn)場所有機(jī)構(gòu)均按上述步驟進(jìn)行處理,改進(jìn)后要進(jìn)行特性曲線的測試。
3改進(jìn)結(jié)果
  從2003年開始,檢修單位經(jīng)過按上述分析試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn),該站123組隔離開關(guān)的操作情況有了很大的改觀。改進(jìn)后的機(jī)構(gòu)在操作中沒有出現(xiàn)拒動(dòng)現(xiàn)象,且對機(jī)構(gòu)特性進(jìn)行測量,改進(jìn)后的機(jī)構(gòu)在彈簧壓縮量和速度曲線上均滿足制造廠的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),從而在技術(shù)上完善了改型號隔離開關(guān)拒合的技術(shù)原因,保護(hù)了檢修、運(yùn)行人員的人身安全,提高了電網(wǎng)的安全系數(shù),同時(shí)也驗(yàn)證了彈簧機(jī)構(gòu)在開關(guān)設(shè)備上使用的合理性。